深開挖經驗分享

 

隨著近年施工方法與技術的進步,建築案的開挖深度,相較於過去已不可同日而語,本篇以筆者親身經驗,與各位先進分享深開挖施工遭遇的問題與解決方案。

本建築案為地下8層、地上32層之SRC建築物,面積約1844平方公尺,開挖深度至GL-28.8m。基地四周擋土壁採用厚度1.2m、深53~58m連續壁。因鄰近捷運板南線,連續壁與軌道環片淨距最小為10.67m,在施作連續壁時,於基地內同時構築數十道扶壁與壁樁,厚1.5m、深58m,加強連續壁內支撐力量。

為避免開挖中因地層受壓水之影響,而產生砂湧、管湧、上舉等現象,對鄰近之捷運地下隧道造成影響,本案進而採用封層止水計畫、臨時抽排水計畫。另外於車道挑空區,增加水平向車道梁支撐連續壁,防止壁體過度變形。以下分別介紹這三個計畫:

一、封層止水計畫

開挖前以二重管雙環塞灌漿工法施作封層止水,灌注懸濁型與溶液型漿液固結土層,以降低原土壤之透水係數K。另於隧道側追加保護灌漿,待開挖中監測狀況,檢討後續相關行動。此計畫分三次灌漿:第一次為鑽孔拔除套管前灌入封堵材以固定外管,第二次為CB漿填充地下空洞、軟弱部、水路等大間隙,第三次為MK漿填充較小空隙。各材料表列比較如下:

 

封堵材

CB漿

MK漿

材料配比

(每1000L)

  1. 水泥:150~250kg
  2. 皂土:20~60kg
  3. 水:剩餘

同封堵材

  1. MK水玻璃:250L
  2. MK反應劑:30~65L
  3. 水:剩餘

凝結時間

未要求

無一定凝結時間

約60min

灌注量

-

<15L/min

<12L/min

最大灌注壓力

-

3~5kg/cm2

1~2kg/cm2

灌漿工期

-

共20日,一日約38孔

共29日,一日約26孔

 

二重管雙環塞灌漿工法,特點有較為均勻的於計畫範圍灌注灌漿材料、可沿灌注外管上下選擇任意灌注位置、並能於同一位置灌注不同種類材料。

本案改良土層厚達3m,為於GL-32~-35m。連續壁周邊採1*1m配置;中間採1.5*1.5m配置,總計763注入孔。鑽孔工期44日,CB漿灌漿工期20日,MK漿灌漿工期29日,總工期100日。改良目標K<5*10-5cm/sec,全區最高為2.54*10-5cm/sec,平均5.5*10-6cm/sec,改良效果甚佳。

1203-2-1

圖1 第九挖(GL-28.8m)現場土質情況,地表無受壓水冒出,地改品質良好。

 

1203-2-2

圖2 封層止水現況

二、臨時抽排水計畫

為確保開挖時施工安全,本案於開挖區內設置9口祛水井與10口解壓井進行降水,排除進入工區內之地下水,降低開挖面下方之地下水壓,防止開挖時產生上舉破壞。

名稱

直徑

深度

位置

數量

開挖工期

祛水井

16”

85M

連續壁內

9

平均8~9日

解壓井

8”

48M

開挖面內

10

平均3日

 

本案基地簡化地層參數表如下:

1203-2-9

開挖前地下水位位於GL-6m,祛水井進行景美礫石層(GL-55.1m以下)祛水,將基地外原地下水位降至GL-11.94m以下,減少內外水壓差。

開挖階段

開挖深度

(GL.m)

界面水頭

(GL.m)

Uw

(t/m2)

γihi

(t/m2)

FS

檢核結果

需降

水頭

預估抽

水井數

1

-5.3

-6

49.1

99.67

2.03

FS>1.2,OK

-

-

2

-8.8

-6

49.1

92.77

1.89

FS>1.2,OK

-

-

3

-11.7

-6

49.1

87.15

1.77

FS>1.2,OK

-

-

4

-14.9

-6

49.1

80.96

1.65

FS>1.2,OK

-

-

5

-18.1

-6

49.1

74.61

1.52

FS>1.2,OK

-

-

6

-21.3

-6

49.1

68.21

1.39

FS>1.2,OK

-

-

7

-24.5

-6

49.1

61.81

1.26

FS>1.2,OK

-

1

8

-26.2

-6

49.1

58.41

1.19

需降水頭至GL-6.43m以下

0.4

8

9

-28.8

-6

49.1

53.21

1.08

需降水頭至GL-10.76m以下

4.8

8

 

依據上表顯示第八階段開挖需將礫石層水位解壓至GL-6.43m以下,第九階段開挖需將礫石層水位解壓至GL-10.76m以下,則上舉FS皆>1.2,避免基礎底板上舉破壞。

解壓井使基地內開挖面下松山層受壓水層解壓,防止基地內黏土層上舉破壞。上舉破壞界面深度(GL-32m),各開挖深度檢核如下:


 

開挖階段

開挖深度(GL.m)

界面水頭(GL.m)

Uw(t/m2)

γihi(t/m2)

FS

檢核結果

1

-5.3

-6

26

52.93

2.04

FS>1.2,OK

2

-8.8

-6

26

46.03

1.77

FS>1.2,OK

3

-11.7

-6

26

40.41

1.55

FS>1.2,OK

4

-14.9

-6

26

34.21

1.32

FS>1.2,OK

5

-18.1

-6

26

27.86

1.07

需降水壓至23.21t/m2(水頭GL-8.79m)以下

6

-21.3

-6

26

21.46

0.83

需降水壓至17.88t/m2(水頭GL-14.12m)以下

7

-24.5

-6

26

15.06

0.58

需降水壓至12.55t/m2(水頭GL-19.45m)以下

8

-26.2

-6

26

11.66

0.45

需降水壓至9.71t/m2(水頭GL-22.29m)以下

9

-28.8

-6

26

6.46

0.25

需降水壓至5.58t/m2(水頭GL-26.62m)以下

 

表中建議第五階段開挖,需開始將松山層受壓水層抽降,降低至GL-8.79m以下。

為了使開挖順利,增加10口抽水井,於每層開挖時,降低開挖面下的水壓至開挖面下1m。

祛水井開挖到撤場工期約103日,解壓井工期約40日,同時段亦有封底止水計畫。地改加上前置鑿井,總共約花了六個月時程,花費近七千多萬。

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圖3 第九挖現況,開挖過程無上舉情形發生。圖中低漥處有水漥為開挖面水,利用抽水井促進開挖施工性。

三、車道挑空區水平向支撐梁

本案車道為弧形設計,緊鄰連續壁。車道與連續壁之間的挑空區高達22.7m,再加上該段連續壁靠近捷運板南線隧道,施工方建議應新增連結連續壁與車道梁的正交梁,傳遞壁體受力,減少連續壁變位,進而排除對捷運站體與隧道的危害。經檢討,各樓層新增三支正交梁(50*50),上下層主筋各5#8。

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圖4 正交梁鋼筋綁紮現況

 

1203-2-5

圖5 正交梁現場施作現況

本案採逆打工法,待澆置完當樓層樓板後再順打車道,施工上設計兩支假梁加勁,連接鋼柱與連續壁,預防開挖面與上一層樓板挑高過大。假梁經檢核配筋上層11-D25,下層6-D25,斷面80*45。

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圖6 支撐假梁現場組模情況

 

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圖7 支撐假梁拆模後,構築車道板時的現況

 

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圖8 支撐假梁施作情形

施工同時委託監控廠商,進行捷運隧道自動化監測,每兩小時更新數值。管理值與開挖中觀測最大值整理如下表:

開挖前安全管理值(已考量儀器誤差值)

開挖中觀測最大值

監測項目

警戒值

行動值

危險值

建築物沉陷量

 -

±4mm

±8mm

±25mm

-2.5mm

隧道收斂值

上行線

±5mm

±6.5mm

±20mm

2.2mm

隧道水平位移

±4.5mm

±5.5mm

±10mm

1.3mm

隧道垂直位移

±4.5mm

±5.5mm

±10mm

-1mm

隧道收斂值

下行線

±4.5mm

±5.5mm

±20mm

2.3mm

隧道水平位移

±4mm

±5mm

±10mm

1.5mm

隧道垂直位移

±4mm

±5mm

±10mm

-1.7mm

建物傾斜計

 -

1/3300

1/1500

1/1000

1/4125

 

監測結果顯示,隧道水平垂直收斂值、位移量、建物沉陷量與傾斜量,皆小於警戒值,可見上述各配套措施實行品質甚佳,無造成鄰房甚至捷運站體損害之虞。

本案為新北市建築案開挖深度最深、且相鄰捷運隧道之特殊基地。筆者有幸能參與施工過程,將書本所學與現地經驗整合。為使相關經驗能互相交流,以達拋磚引玉之效,筆者將現場經驗整理與各先進分享,盼能與各先進共同為施工技術共盡一份心力。

【本文稿經由台灣省土木技師公會技師報同意轉載;未經允許請勿任意轉載】


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